共面閥組廠家介紹:閥組預制過程中匯管變形問題的應對措施
1 概況 在目前的閥組預制工作中,我單位主要采用水冷散熱法、合適的焊接順序和剛性固定法等工藝措施。采用現有的工藝措施在閥組制作完成后,匯管焊接變形比較嚴重,超過行業技術標準要求,匯管越長,變形越大,在閥組使用前必須矯正才能投入使用。 我們查閱了一年前年我單位回水閥組匯管(Ф114mm×6mm)預制施工記錄:五頭回水閥組匯管長度1600mm,直線度平均誤差為13.05mm;九頭回水閥組匯管長度為3000mm,直線度平均誤差為23.37mm;十一頭回水閥組匯管長度為3700mm,直線度平均誤差為27.8mm。 根據我國石油天然氣行業標準《SY 4203-2007 石油天然氣建設工程施工質量驗收規范:站內工藝管道工程》要求,閥組匯管直徑在100mm以內,直線度≤L/1000;閥組匯管直徑大于100mm,直線度≤2L/1000,兩者直線度誤差大不得超過15mm(L為匯管長度)。 從以上回水閥組匯管預制的數據中可以看出,匯管存在嚴重變形,直線度全部超標,都需要進行矯正,矯正時間約占制作時間的25%~30%,嚴重的達到40%,造成整個閥組預制效率低下。
此外,在組對焊接匯管與支管時,焊接區域的加熱和冷卻速度都較快,高溫區域的組織由珠光體轉變為奧氏體。冷卻后,奧氏體轉變為混合體,如珠光體加索氏體、索氏體加托氏體等,甚至轉變為馬氏體。由于各種組織的比容不同,冷卻下來的金屬體積也會發生變化,這種體積變化會受到周圍未發生組織變化金屬的約束,使得金屬內部產生內應力,從而產生組織變形。匯管在冷縮變形和組織變形兩個因素的共同作用下,使得匯管產生彎曲變形。 |